圓錐破防塵裝置改進后,每年節(jié)省十幾萬!
今天為大家介紹一家選礦廠,通過對其圓錐破防塵結(jié)構(gòu)的改進,不僅解決了原有防塵裝置存在的問題,而且節(jié)約了成本,提高了設(shè)備的工作效率,每年為企業(yè)省下16萬元的費用。它到底是怎么做到的呢?下文為大家揭曉!生產(chǎn)背景某選礦廠日處理礦石1500t,其破碎系統(tǒng)有1臺PYB1200型圓錐破碎機和1臺PYD1750型短頭圓錐破碎機,2臺破碎機的球面軸承部均安裝有橡膠防塵圈,并在軸承座上焊接有防塵用進水管和排水管,并設(shè)有水封防塵裝置,以防止粉塵進入球面軸承造成磨損。

圓錐破防塵裝置改進后,每年節(jié)省十幾萬!
現(xiàn)有防塵裝置存在的問題原防塵結(jié)構(gòu)如下圖所示。通過多年的使用表明,該種防塵方式存在以下缺點:由于破碎時動錐隨著偏心軸套的轉(zhuǎn)動做18~20次/min旋轉(zhuǎn)擺動,有時與偏心軸套的同步轉(zhuǎn)速高達(dá)300r/min,因此橡膠防塵圈磨損很快。當(dāng)動錐防塵擋板與橡膠防塵圈的間隙大于1.5~3.0mm時,大量的粉塵從動錐下沿防塵擋板進入水封裝置,將水封槽及排水管堵塞,粉塵沉積在水封槽中。當(dāng)清水管內(nèi)壓力較大時,水流通過擋油圈從球面軸承回油管路進入油箱,因此需經(jīng)常拆檢疏通水封裝置,更換油箱中的潤滑油,既增加了工人的勞動強度,又造成了大量的浪費。
防塵方式的改進首先將上圖中的水封進水管10及排水管1拆除,然后將球面軸承座2上的環(huán)形水封槽用鈣鈉基潤滑脂密封嚴(yán)實,依靠破碎圓錐體下部的球形防塵擋板8和球面軸承座環(huán)形槽中的鈣鈉基潤滑脂,通過機體的旋轉(zhuǎn)將粉塵擋住或粘在鈣鈉基潤滑脂上,從而將粉塵阻擋在球面軸承座之外。改進效果經(jīng)使用證明,效果良好。
1)節(jié)約用水:
2臺圓錐破碎機每天可節(jié)約清水116.6t,每年節(jié)約清水31482t,節(jié)約成本8萬余元。
2)增加處理礦量:
解決了粉塵經(jīng)常堵塞水封槽和排水管的難題,減少了維修次數(shù),延長了開機時間,2臺圓錐破碎機每月多處理礦石490t,每年多處理礦石4410t,年增效益2萬余元。
3)節(jié)約潤滑油:
改變了防塵方式后,解決了潤滑油站由于進水而造成的換油現(xiàn)象,每年可節(jié)約潤滑油1620kg,節(jié)約費用1萬余元。
4)節(jié)電:
由于拆除了水封裝置,減少了2PNL型立泵的開機時間,每年節(jié)電72900kW·h,節(jié)約電費3萬余元。綜上,每年可為選礦廠節(jié)約16萬元左右的成本費用。
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簡單的改動,不僅解決了原有防塵裝置存在的問題,而且節(jié)約了生產(chǎn)成本,提供了效益。在環(huán)保政策日益嚴(yán)厲的當(dāng)下,做好設(shè)備的防塵工作至關(guān)重要。希望該企業(yè)的防塵改進方法能為大家提供參考,如您身邊也有此類成功的案例,歡迎文末留言!